LF精煉爐除塵系統除塵器詳細內容
LF精煉爐是重慶鋼鐵公司煉鋼廠(chǎng)重要的工藝設備,生產(chǎn)過(guò)程中,有大量的煙塵從電與鋼蓋的間隙中涌出,給爐前工作環(huán)境帶來(lái)嚴重的煙塵污染。結合重慶鋼鐵公司煉鋼廠(chǎng)LF精煉爐的現場(chǎng)條件,分析造成該污染的主要因素及影響規律,對LF精煉爐爐前環(huán)境的改造具有重要意義。 首先結合國內主要鋼廠(chǎng)同類(lèi)爐型的運行情況,對LF爐除塵系統的兩種改造方案進(jìn)行了分析。其一是在電棒上方增加一個(gè)集流頂罩,將在鋼蓋與電棒之間外溢的含煙塵氣流進(jìn)行收集,輸送到指定的除塵器中進(jìn)行處理排放。該方案受現場(chǎng)工藝布置的限制,對重慶鋼鐵公司煉鋼廠(chǎng)LF爐不適用;其二是在爐蓋抽風(fēng)道的下部加一個(gè)用耐火材料制作的下層小爐蓋,將原單層小爐蓋改進(jìn)為雙層小爐蓋,氣流通過(guò)下層小爐蓋時(shí)受阻,流速在兩層爐蓋間形成的腔室中減小,使煙氣更易被引風(fēng)管所捕集。但在試用過(guò)程中多次出現下層爐蓋上部積渣,堵塞電孔,造成電棒升降困難,生產(chǎn)過(guò)程中出現電相與相之間打弧的的情況,給生產(chǎn)帶來(lái)隱患,該方案也不具備可行性。 在立足于對現有設備進(jìn)行挖潛改造的思想指導下,對除塵系統的風(fēng)機、輸塵管道及除塵器存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析,發(fā)現布袋除塵器的清灰方式不合理,造成阻力過(guò)大,送風(fēng)量達不到設計要求。實(shí)施改造后,送風(fēng)量達到了設計標準,但爐前工作環(huán)境的煙塵污染并未能得到有效的解決。 通過(guò)模擬實(shí)驗和數值模擬,分析了引風(fēng)管處斷口對爐內壓力分布和流量分配造成的影響,發(fā)現在現有設備條件下,引風(fēng)管路與除塵風(fēng)道的連接處存在的斷口是影響重鋼LF精煉爐除塵系統效能的重要原因。根據上述工作,提出了采用開(kāi)合式外罩封閉引風(fēng)管處斷口的改造方案,并給出了數值模擬的改造后可能達到的除塵效果。